一.改造背景

本次技改的钢铁厂在设计之初由于其各生产厂部布置的分散,导致在蒸汽的生产和利用中,地域布置相对分散,形成了远距离、空间交错的低压蒸汽管网。为了解决低压蒸汽管网中控制迟缓、容易造成蒸汽放散的缺点,对OG蒸汽回收进行无线改造。由于电缆、光纤等有线传输方式的高成本,施工难度较大,人力物力投资的原因,因此决定采用无线数据传输的方式实现蒸汽管网数据的无线监测,利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。

钢厂蒸汽管网数据的无线监测与回收_多路模拟量信号无线远传

二.改造方案

根据现场情况,可采用采用无线模拟量信号传输装置DTD110FCY来实现需求,每个DTD110FCY无线装置都提供4路模拟量输入(AI)和4路模拟量输出(AO)功能。

无线通讯方案示意图 ▼

钢厂蒸汽管网数据的无线监测与回收_钢厂余热余能数据采集_02

分别在3#控制室和炼钢区、3#锅炉区安装一台DTD110FCY无线模拟量信号传输装置,将各区域OG蒸汽信号采集无线传输到控制室,最终达到钢厂低压管网无线全自动控制。

三.改造结果

该钢厂采用采用多发一收的模拟量无线传输设备,实现了区域型的无线传输网络,测点遍布焦化厂、CDQ机组、石灰锅炉南侧、炼钢转炉区域、外送临港热力管道,实时监测整个低压蒸汽管网状态,实现了全钢厂区域蒸汽的生产和消耗自动平衡,解决转炉区域蒸汽的放散,保证了钢厂其它余热蒸汽的回收。采用调节阀无线控制技术,对低压管网采用分段监测、分度使用、分段控制,实现低压蒸汽的无感化自动调节,确保了蒸汽外供的稳定、低压蒸汽的不放散。